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  离心通、引风机

G4-73,Y4-73 No.20~31(1/2)F锅炉鼓,引风机

用途

      本系列风机是为100~200MW火力发电机组配套的。

式及结构特点

      本风机是在原生产的G4-73-11,Y4-73-11NO.(20-291/2)D的基础上,根据20多年生产和使用中存在的问题,重新设计的新型产品。与原系列相比作了如下重大改进设计:
² 将原风机悬臂支承(D式)的传动方式改变为中间支承(F式)提高了风机运行中的稳定性;尤其对于引风机来说由于叶轮磨损和积灰以后影响转子的平衡,容易引起风机的振动,这一改进尤为重要。
² 通过模型(叶轮外径=1000mm)试验,增加了适应于该风机的进气室,改原进风口的形状为偏心进风口。过去风机生产厂不制造附带进气室,而各电厂自行配置的 室多不能适应改风机的工作,容易引起进气涡流,使风机上午机壳、进气室以及风道产生剧烈的振动,风机工作严重恶化,风量、压力、功率大幅度波动,使设备不能正常运行。使用该系列新型风机,可使这一问题得道满意的解决。
² 在进气室的进风口处装有5个翼形叶片调节风门,用以调节风机得特性,提高风机的调节效率,调节叶片的支撑处装有滚动轴承,转动灵活,使用可靠。
² 由于大部分送风机使用环境温度较高,轴承容易发热,因而新系列风机的轴承箱也和引风机一样采用水冷式。
² 新风机的轴承箱改进了轴封设计,并增加了放气塞,解决了漏油问题。
² 由于滚动轴承标准的改变,新风机调整了使用滚动轴承型号,同时由于传动方式的改变、轴承的受力情况更加合理,因而滚动轴承在使用中的问题大为减少。
² 新风机的设计增强了机壳和进气室的钢性,在机壳和进气室外部焊有适当高度的井字格筋板,内部焊有空心管支撑,因而消除了由于机壳钢性不足而产生的振动。
² 考虑道引风机和叶轮的尘粒磨损问题,增大了翼形叶片头部的实心部分,并在叶片靠后盘处增加了防磨板,同时在易磨损处用耐磨焊条堆焊耐磨层,硬度可以达到48HRC以上,延长了叶轮的使用寿命,满足电厂使用和维修要求。
² 按实际情况,新风机设计成进口135度和出口45度的型式,这样在不动风机主体和进口、出口风道的情况下,既可将风机拆分处机壳、进气室、进风口上的一部分,从而将风机的转子从上部垂直吊出。
² 扩大设计生产NO.311/2的送、引风机。

性能参数选择

安装及尺寸表

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